为落实宝武清能“三降两增”工作要求,武钢气体公司生产技术部质检中心倡导“人人都是降成本之源”的思想理念,引导职工从小事做起,做好成本控制,力争营造“人人有担子、人人算成本、人人降成本”的良好氛围。
优化操作工艺,减少载气损耗
质检中心氩化班主要负责各种瓶装特种气体的分析检验。以前分析设备常属于开启状态,载气消耗量大(一瓶载气平均只能用1个月)。
为延长载气的使用时间,提高载气的利用率,班长韩曦发动班员在载气使用上下功夫。她和班员通过精细化管理,结合各类瓶装气体的生产规律和分析设备的性能、运行状况等,将载气使用由以前的正常使用压力常开,调整为无分析任务时降低载气压力。同时,更换载气的倒换装置,减少载气置换时消耗。将原来的单瓶更换载气改为双瓶切换置换载气,减少了载气更换时气体的损耗,缩短了设备载气更换稳定时间,提高了设备的利用率。
经过严格的精细化管理,载气的消耗由原来的一瓶平均用一个月,优化为一个半月到两个月,一台设备一年可节约将近三分之一的载气用量。单台设备载气流速为80ml/min,从氖气这一种气体每天的分析量来计算,一年可以节省载气14m 3 ,按照现在氖气的销售价格,每年可降本增效14万元。
展开全文
加强沟通协同,提高特气产品合格率
前期,特气氩氢产品气合格率相对较低。为帮助特气提高产品质量,班组积极同特气生产班组共同分析出现不合格品的原因,分析充装前后的气体含量变化,压力的影响,混匀前后的含量变化等。经过分析主要是瓶阀的影响,问题包括:1.进气慢,导致配气质量不稳定;2.存在瓶阀漏气情况;3.瓶阀弹片故障,导致烘烤瓶含水分析质量不稳定。
质检中心通过现场进行大量不同类型的瓶阀测试,选择更换了一批瓶阀,有效解决了上述问题,特气氩氢产品气和烘烤瓶含水分析合格率有了较大的提升,基本达到100%,客户的评价也有所提高。
摸索分析手段,降低“黄金气体”分析消耗
质检中心化五班主要承担了“黄金成品气”氪、氙、氖、氦的检验分析,仪器分析时长统一由厂家调试好,每一瓶产品气从进样到出结果时间较长,一般需要30分钟。
班长万芳通过扎实的技术水平和多年积累的工作经验,带领班组人员对仪器的性能、方法、等诸多因素进行反复摸索,最后发现分析时长和气体损耗成正比,分析时间和产品的质量并没有必然的联系。可以通过减少分析时间从而达到降低气体损耗这一目的。
28分钟、26分钟、24分钟……通过一次次实验,质检中心终于成功将分析时间从原来的30分钟缩短到现在的23分钟。按80ml/min的流速,单从氙气这一种气体每天的分析量来计算,一天可以节省约720元,年增效益有望达到26万元。
推进设备国产化,降低设备采购维护费用
气体分析设备技术精密度要求高,公司气相色谱以进口居多,采购费用、设备维护成本都比较高,且备件采购周期长难以满足生产需求。
近年来,质检中心积极开展分析设备的国产化工作,目前在用的8台氧化锆氮气分析仪及6台微量水分析仪全部采用国产设备。
质检中心也开始尝试稀有气体分析设备的国产化。质检中心主任刘汉兵带领技术骨干万芳、韩曦认真考察国内设备厂家,做好流程、性能比较,最终选定了设备供应厂家。6月30日,八稀分析室正式开始用新设备分析产品,为公司稀有气体分析设备的国产化奠定基础。
开展技术培训,拓展高附加值分析业务
技术培训一直是质检中心的优良传统,也是维持CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认证实验室体系运行的需要。
今年以来,质检中心着眼行业发展前沿的燃料电池用氢、航空氙、电子气等高附加值的产品分析,结合现场实际共计开展技能培训、交流8场次,培训内容涉及“燃料电池用氢全分析技术”、“稀有气体分析技术”及实验室体系等,拓展了职工的知识视野,为大制氢项目投运后燃料电池用氢全分析做好技术储备。
三季度以来,质检中心进行了镭射气、航空氙等更高要求的电子气分析技术研究,为公司生产高附加值的电子气把好质量关。
作为公司的一分子,质检人定会将降本增效当作一种习惯、一种美德、一种责任,立足岗位、脚踏实地、从我做起,与企业共呼吸、共命运、共创辉煌美好的明天!
评论列表